风电机组重大事故分析(一)
发布时间:2014-08-07     来源: 风能协会
本文摘要:  据英国风能机构的不完全统计,截至2009年12月31日,全球共发生风电机组重大事故715起,其中火灾事故138起,占总数的19 3%,位列第二位
 
  据英国风能机构的不完全统计,截至2009年12月31日,全球共发生风电机组重大事故715起,其中火灾事故138起,占总数的19.3%,位列第二位。2010年欧美等国新增火灾事故7起,其中2起火灾对作业工人造成了严重烧伤。因此,火灾已成为继雷击后第二大毁灭性机组灾害。
 
  实际上,风电机组重大事故在国内外都有发生。有的重大事故可以预防,甚至完全可以避免。然而,随着我国风电机组的不断增多,部分突发事故是不可避免的,例如部分因雷击而造成的火灾事故,还有在运行过程中,部分因机组部件损坏造成剧烈摩擦起火而引发的火灾事故等。在降低和避免重大事故发生的过程中,我们不仅要讲科学,还要综合考虑成本因素,不能采取过度的预防措施。把概率极低的事件当成必然事件加以考虑,将不利于机组度电成本的降低。
 
  仅就完全可以预防、避免的机组烧毁与倒塌事故而言,它不仅与机组本身的质量、性能、运行和维护有关,而且,还与箱变等附属设施有着密切的关系。本文主要介绍由箱变问题引发的机组故障与事故,通过对某风电场发生的一起机组烧毁事故进行分析,找出行之有效的预防措施,避免类似事故的再次发生。
 
  事故简介
 
  某风电场1.5MW双馈空冷风电机组,变频器布置在塔基,并网开关(断路器)是ABB生产的。在机组起火大约一个小时后发现,然后对整条线路采取了断电措施。当人员到达现场时,整个机组如同一个巨大的“火炬”,最后,机舱及轮毂罩壳完全烧毁,三支叶片也不同程度地过火。从主控信息和事故现场两方面证实,最后一次停机是正常的低风切出,并且,收桨正常,也不存在超速问题。从事故现场来看,位于塔基变频器的并网开关仍处于合闸状态,变频器功率柜严重烧毁;与事故机组配套的箱变高压侧断路器跳闸,且有两相高压侧保险熔断。
 
  事故分析
 
  此次机组烧毁事故的原因有:变频器并网开关在停机时不能脱网是诱因,而箱变低压侧断路器不具有自动跳闸功能是造成事故扩大的关键。变频器并网开关在脱网时不能分闸属于偶发事件,本是一般的机组故障,且发生概率较低;而对该风电场来说,箱变的低压侧断路器不具备自动跳闸功能,违背了关键设备的电路分级保护原则。也就是说,在该风电场机组配套时就已经埋下了事故隐患。
 
  从安全方面来说,与此类风电机组相配的箱变,应具有多重自动跳闸功能,以保护机组与人身安全;从现场实践来看,只要箱变低压侧断路器具有自动分闸的功能跳闸,就能避免事故扩大,从而避免机组烧毁事故的发生;从系统设计来看,此类机组存在变频器并网开关无法正常脱开的可能,需要箱变低压侧断路器具有自动分闸功能,以及时切断电网给机组的供电,避免恶性事故的发生。
 
  一、监控数据分析
 
  在事故之前,机组多次报低风切出,并在8小时内几次报变频器故障,并均是变频器自动复位,可能由并网开关机械故障引起。
 
  在事故前的一次“低风切出”后,复位启机,机组的有功功率一直维持正值,说明此时机组运行正常,处于发电状态;其后机组因风速降低有功功率逐渐下降,于12:37:04触发“低风切出”停机,因变频器并网开关不能断开,随后触发“变频器错误”等一系列故障。
 
  该机组在触发“变频器错误”等故障后,叶片顺利收桨到92°,即叶片处于安全位置,主控信息与现场的实际情况相符。首先,说明机组变桨系统正常,事故之前没有出现高级别刹车和电池检测,轮毂变桨电机及其供电接触器是交流供电收桨,且电流不大,机组起火的原因不在轮毂。其次,说明机组的控制系统所报信息真实可靠;另外,在低风切出时,机组高速轴转速不高,主控没有主轴刹车器的动作信息。所以,排除由于主轴刹车器动作,或其他部位由于转速过高导致摩擦起火的可能。
 
  按照所报故障发生的时间顺序:变频器电网故障、暂态电网错误、相电压过低等。由于变频器并网开关不能脱网,发电机定子线圈与电网直接相连,消耗电网功率不断转化为热能。从后面触发的故障可以看出,发动机定子温度在短时间内急剧上升,耗电电流不断增大。12:40:04,机组主控报“电网掉电”,电网至少有一相断开;报“低风切出”的3分零2秒后,主控报“交流电源故障”,即:12:40:06,说明机组完全断电。

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